“最近,東勝氣田錦58井區JPH-368井試獲日無阻流量30.7萬立方米,這是今年自J58P11H井、JPH-345井等8口井試獲日無阻流量超20萬立方米后又一口高產井,創井區產量最高紀錄,進一步證明實施精準壓裂是獲得高產氣井的重要手段。”華北油氣分公司工程院儲層改造所所長張永春說。
東勝氣田氣藏類型多樣、氣水分布復雜,勘探開發難度較大。華北油氣分公司針對氣田區塊不同儲層結構特征,通過強化地質工程結合形成“雙甜點”選段技術,確保優勢儲層段充分改造。在方案設計中,他們以“裂縫參數最優化、改造體積最大化”為目標,采用“控縫高造長縫、穿層、縫網”等精細化壓裂工藝設計方法,形成更具針對性的壓裂技術對策,實現高效開發、降本增效。
“雙甜點”選段增強壓裂針對性
“目前,東勝氣田采取水平井分段壓裂技術開發,其水平段會鉆遇泥巖層、含氣不均勻的砂巖段,不同井段產量貢獻率差異較大。如果水平段全部按照常規分段實施壓裂,就會造成無效壓裂,增加壓裂成本。”張永春說。
華北油氣工程院儲層改造團隊結合水平段測井、錄井顯示等,優選儲層物性好的“地質甜點”,不需壓裂的段就不壓裂,需要加大壓裂規模的段則加大規模。
還有一種情況,有的含氣砂巖層由于過于致密,采用現有壓裂手段難以壓開,也要放棄。技術人員通過軟件計算出容易破裂的水平段,優選容易壓開的“工程甜點”。
通過采取地質、工程“雙甜點”選段技術,可減少無效井段壓裂,確保優勢儲層段充分改造,增強壓裂改造針對性和有效性。
JPH-365井水平段長1200米,其中鉆遇泥巖163米,通過應用“雙甜點”選段技術,技術人員放棄泥巖段壓裂,改造段數由常規的12段優化為9段,壓裂后試獲日無阻流量23.2萬立方米,收到較好改造效果。
今年以來,通過強化應用“雙甜點”選段技術,東勝氣田現場施工的42口井,平均單井壓裂段數降低8.8%,平均單段入地液量提高28%,平均單井產能提高29.7%。
控縫高造長縫謹防“井淹死”
東勝氣田錦66井區是先期開發的區域,砂體厚度大,氣層下部發育水層,一旦實施壓裂,極易壓穿水層,把氣井“淹死”,一度成為氣田開發的瓶頸。
為避免壓裂溝通水層造成水淹,儲層改造團隊在深化認識氣水層、儲層結構的基礎上,優化完井方式,通過探索應用“小規模+變排量+多級支撐劑”的組合控縫高技術,攻關形成近底水氣藏控縫高造長縫壓裂工藝技術體系。
該技術體系可控制壓裂裂縫向下延伸進入水層,保證裂縫在有效儲層內延伸,達到控縫高造長縫的目的,從而提高單井控制儲量、防止壓穿水層。
結合錦66井區儲層及隔層特征,儲層改造團隊分析測井、室內實驗及現場施工的數據發現,將壓裂施工排量優化在每分鐘2.5立方米、加砂20立方米以內,可以將裂縫高度控制在20米以內。
JPH-365井含氣層距下部水層僅25米,采用控縫高造長縫壓裂工藝,設計施工方式為每分鐘1.5、2.0、2.5立方米逐步遞增的變排量方式,單段加砂11.5立方米,儲層改造后日產氣18.7萬立方米,成功避免溝通水層,有效提高單井產量。
去年至今,東勝氣田采用控縫高造長縫壓裂工藝改造41口井。其中開展縫高測井的9口井顯示,通過采用小規模和變排量技術施工,縫高可控制在20米以內,實現有效縫高控制。
另外,針對部分氣井的含氣層距水層更近的情況,他們采取酸洗不壓裂的措施,實現自然投產,也收到較好的產氣效果。
壓穿疊置氣藏“一井動多層”
東勝氣田另一個正在開發的錦58井區,縱向發育多套氣層,且底部無明顯水層。技術人員根據儲層及隔層特性,精細研究不同儲隔層厚度條件下的穿層壓裂參數界限,攻關形成適合不同氣藏結構特征的穿層壓裂工藝技術,實現一次壓穿多套氣層,各套氣層整體供氣,提高單井控制儲量。
JPH-329井目的層盒12儲層砂體厚度12米,與上部盒13儲層砂巖之間有4米左右的泥巖隔層。為有效溝通上部氣層,壓裂改造采用穿層壓裂方式,設計施工排量每分鐘4立方米、平均單段加砂39立方米。壓后監測數據顯示,人工裂縫總縫高34米,其中上縫高約24.5米,在充分改造盒12層的同時,成功溝通了上部盒13含氣層。該井壓裂改造后日無阻流量17.47萬立方米,平均日產氣5.3萬立方米,改造效果良好。
今年以來,東勝氣田采用穿層壓裂工藝改造直井9口、水平井6口。其中水平井平均日無阻流量達21.8萬立方米,實現一井同時動用多套氣層,擴大了單井泄氣體積,增強了儲層改造效果。
責任編輯: 中國能源網