2017年以來,華東石油局延川南煤層氣田依靠穩步排采和措施增產,積極與下游客戶溝通,努力提升銷售率,到10月31日,累計完成銷售2.007億方,完成年度任務的89%。相當于外輸了20萬噸的原油,2億方煤層氣每年可減排24萬噸二氧化碳、氮氧化物0.2萬噸、二氧化硫0.6萬噸,相當于在黃土塬上植了220萬棵樹。
精細化排采 一井一策促上產
針對氣田的低滲、低壓、低產特點,技術人員結合現場排采降壓實踐,形成了“五段三壓”平衡排采階梯式降壓排采制度,在“日對比”、“周總結”、“半月討論”、“月度分析”跟蹤模式下,確立一井一策平穩上產措施。
針對部分井長期處于低效、低產狀態,綜合地質、工藝、排采,逐井分析排查,圍繞低效主因找對策,積極開展措施增產。去年11月實施的2口氮氣泡沫重復壓裂試驗井,日產量由原來的200方增至1200方和1600方。今年8月,優選10口低效潛力井進行試驗,目前已完成4口井壓裂,壓裂效果良好。同時還實施了二氧化碳吞吐、沖擊波解堵措施增產。
現在延川南氣田共有產氣井794口,千方井310口,平均單井日產量超過1000方,產氣水平優于周邊煤層氣區塊。
專業化整合 “瘦身”疾步前行
氣田的職能由產能建設全面轉為生產經營后,積極開展專業化整合,將原有的12個科室部門整合至6個,落實三定,定崗85人。同時,調整用工結構,優化核定業務外包工作量,主業外包用工134人,同比去年減少137人。
上半年成立生產指揮中心,設視頻監控、數據分析、調度運行、信息維護、經營銷售等五個專業小組,壓減了生產科室,有效實現了氣田一體化、專業化管理,提高了生產效率。
近期將撤銷采氣管理區,實行場站自主經營承包,進一步壓扁管理層。
智能化管理 提高氣田管理效率
氣田將智能自動化作為整體產建方案的重要組成部分進行實施,不僅能夠遠程監控167個生產平臺上908口煤層氣井,還能采集相關數據,進行控制,為整個氣田裝上了“眼睛”和“大腦”。
過去兩個采氣管理區7個排采班組有排采工170人,現在的維護班、巡線班只有20多人,一線工人紛紛走上了站區集輸管理崗位。過去人工巡井,每天每口井錄取兩次資料,排采工要翻山越嶺幾十公里,遇到抽油機發生故障,一個起抽可能要花費個把小時。信息智能化管理不僅解放了大量人力、提高了效率,還大大降低了雨雪天氣職工上井的安全風險。現在無論晴天和雨天,電子巡井的工人在室內就能實時監控井場和抽油機的工作狀態,完成資料錄取、調沖次調參數、啟停機工作。
盯緊生產成本 省一分比掙一分錢易
電費占有延川南煤層氣田操作成本35%,而集輸場站壓縮機用電、排采機抽用電則是電費中的大客戶。在每月的經濟活動分析中,生產和財務管理部門都要對各個站區壓縮機進行逐臺分析,查找電費增長和下降的原因,分析什么型號、多大功率的壓縮機組合既能滿足生產又能節約能耗。經過進一步優化,1-10月份千方氣耗電同比下降15度/千方,節約電300多萬度,節省費用147萬元;對于排采井機抽,則根據液量、沖次開展間抽試驗,單井日耗電下降3度/天,節約電83萬度,節省費用40萬元。
作業措施方面,擴大推廣應用加藥與陰極保護器,腐蝕穿孔作業井比例由7.5%降至3.9%;優化管桿組合及扶正器結構,偏磨導致作業的比例由16.7%降至9.2%;自行加工撬裝洗井車,處理井筒煤粉,大大降低卡泵躺井幾率。同時,開展廢舊設備、物資重復利用,開展報廢油管、抽油桿置換等業務,節約投資成本。
責任編輯: 江曉蓓