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深化研究 精細管理 實現老氣田高效開發

2017-11-14 09:07:45 中國石化報   作者: 劉冬婭 朱一麟  

東北油氣分公司松南火山巖氣藏于2008年~2012年建設5億立方米產能,此后隨著氣藏持續開發,受氣藏底水推進、市場供不應求和冬夏峰谷差大等因素影響,水氣比持續上升,氣井產能和動態儲量減少,給氣藏持續穩產帶來巨大挑戰。

近年來,我們通過氣藏潛力評價、調整挖潛、穩氣控水和精細管理,實現松南火山巖氣藏高效開發、持續穩產上產。投產至今,累計產工業氣33億立方米。近3年來,氣藏產能穩定在5.5億立方米以上,技術可采儲量由72.31億立方米升至89.31億立方米,采收率由41%升至60%,SEC(美國證券交易委員會)儲量由18.5億立方米升至23.7億立方米。

深化挖潛,增加可采儲量。我們不斷深化氣藏研究,在平面火山分布和縱向噴發期次精細研究的基礎上,利用三維地質建模、相控儲層反演及氣藏數值模擬技術,精細刻畫氣層空間展布范圍,摸清剩余氣分布規律,明確挖潛方向及目標。

我們針對“頂、間、邊”三類剩余氣,按照整體部署、優先評價、逐步拓展的思路分三批挖潛,有效提高儲量動用程度和采收率。近年來,我們針對未動用致密氣層、未控制高滲儲層及動用程度低的剩余儲量富集區,先后部署了YP14、YP15等6口水平井,新增可采儲量23億立方米,新建產能兩億立方米。

近年來,隨著氣井持續高產,已投產的14口生產井中有7口井產出地層水,氣藏底水不斷侵入,使氣井井控儲量下降明顯、氣井產能遞減加快。為摸清氣井出水規律,延長氣井無水采氣期,提高氣藏采收率,我們組織開展技術攻關,借鑒國內外研究成果,強化水侵基礎理論研究和公式推導,建立了松南火山巖氣藏底水脊進模型,計算氣井底水脊進臨界生產壓差和臨界產量,為氣井生產畫定紅線,科學控制水脊高度、減小水侵傷害。

主力高產井YP8井于2016年5月見水,我們按計算出的臨界產量30萬立方米/日配產。5個月后,產水礦化度由1.4萬毫克/升降至515毫克/升,水性由地層水轉化為凝析水,且壓降速度明顯低于其他氣井,控水成效明顯。今年以來,我們陸續在多口氣井開展控水試驗,都收到理想效果,驗證了模型的科學性和適應性。

創新管理,確保氣田穩產。我們積極探索火山巖氣井精細管理模式,形成“12345”氣井管理法,使氣井綜合管理水平和氣藏開發水平上了一個新臺階。

1,即一個原則,少動、慢控、多觀察、多分析。2,即兩個制度,氣井管理遵守《采氣資料錄取及氣井管理制度》和《氣井動態分析制度》。3,即三個分析,氣井日常管理要日觀察分析、周小結分析、月總結分析。4,即四個及時,氣井異常情況處理做到及時發現、及時反饋、及時分析、及時處理。5,即五個結合,氣井合理配產主要結合臨界壓差、無阻流量、水侵強度、邊界競爭、季節性峰谷差五個因素綜合分析確定。

通過精細管理,近兩年松南火山巖氣藏氣井平均開井率保持在95%以上,在冬季用氣高峰期更是達到100%,產能負荷因子達到0.85以上。

多措并舉,提升氣田產能。氣田所屬的腰平7井水平段接近氣水界面,受水侵影響,投產以來,產水量快速上升,產氣量持續下降,于2015年7月水淹。為保持氣井連續生產,我們對該井實施連續油管氣舉作業復產后,采取單井增壓排水采氣方式生產。復產至今,該井壓力、產液量、產氣量保持平穩,階段產氣1720萬立方米。

(作者為東北油氣分公司松原采氣廠廠長)

 




責任編輯: 中國能源網