改進生產工藝,簡化生產系統,推動裝備升級,縮頭減面提效,采煤專業全面取消夜班生產、實施了周日集休,掘進專業全部實施周末集休……
近年來,山東能源棗礦集團柴里煤礦堅持把提高裝備水平、優化生產系統、優化勞動組織為主要內容的“一提雙優”作為推進礦井集約高效的重中之重來抓,努力把老礦做“精致”。
精致的礦井必須是體態輕盈的礦井。經過54年開采,使該礦形成了多水平、多采區開采格局,造成系統復雜、采場接續頻繁、效率低下。如何實現集約高效生產?自去年以來,該礦按照集團公司“一提雙優”統一部署,研究制定了“一提雙優”三年規劃,實施系統瘦身,優化生產布局,消除冗余環節,推動裝備升級,扎實推動了老礦由“廣種薄收”向“集約高效”轉變。
優化設計生產布局。加大閑置巷道和閑置采區的封閉力度,封閉采區7000余米巷道,減少了2個生產服務采區,提高了通防安全保障能力;收縮采掘工作頭面,采煤工作面由原來3個減少到了2個,掘進工作面由原來11個減少到7個。
實施主運系統升級。西翼及二水平150型皮帶全部安裝永磁電動機,礦井運輸能力提升到800噸/小時;更換二斜井鋼帶機為強力皮帶,運輸能力由450噸/小時提升到800噸/小時;實施井下皮帶運輸系統集控改造,礦井15部主運皮帶機全部實現遠程控制,減少崗位人員30余人。
推進煤倉擴容改造。該礦井下新建、擴建了7個煤倉,井下儲煤能力提高到12000余噸,實現了“放倉有量、灌倉有空間”,使采區和主運皮帶實現集中開停、滿負荷運行,不僅提高了生產循環的穩定性,而且大幅降低了生產成本。“僅此一項每年可節約電費600余萬元,為提高集約生產能力打下了堅實基礎。”該礦副礦長顧洪利介紹。
據了解,自2017年以來,該礦累計投入資金2.65億元,推進系統優化和裝備升級,在西翼3上605工作面安裝使用MG500/1130煤機、9000型支架等大型設備,完成了5200型液壓支架電液控升級改造,引進了鉆裝一體機、挖掘式裝載機、液壓錨桿錨索鉆車等先進設備,煤回采工效同比提高26.9%,掘進單進工效同比提高20%。
“推動54年老礦行穩致遠、基業長青是歷史賦予的使命,我們將努力把老礦做‘精致’,不斷推進‘一提雙優’建設,不斷提高職工的安全感、幸福感,真正讓職工尊嚴勞動、體面工作、幸福生活。”該礦礦長李文說。
責任編輯: 張磊