截至11月30日,大慶油田杏北采油四廠外輸商品氣量2.85億立方米,超出油田計劃3175萬立方米,處于大慶油田前列。
近年來,大慶杏北油區轉變“重油輕氣”的觀念,堅持精細生產管理,強化生產保障,做實雙向激勵,實現了天然氣生產連續多年增產增收,保持高位高效運行。
精細生產管理增產增收
杏北油區壓實天然氣生產管理工作責任,強化天然氣生產全過程管控,堅持氣量構成清、措施貢獻清、老井遞減清及考慮產量運行銜接的“三清一銜接”原則,將產量任務和耗氣指標分解至采油礦,落實到基層隊。
他們時監測、日跟蹤、月分析、季考核,推動了全員抓產氣、全員抓效益,還創新實行“一會一分析”制度,在每月的天然氣結算例會上分析工作中存在的問題,制定解決對策,嚴格整改落實,保證了天然氣多輸少耗。
“我們壓實生產責任,還注重高產氣井的日常管理。”大慶采油四廠油田管理部的孔維軍說,“對日產300立方米以上的高產氣井采取‘定井、定壓、定責,保時率’的‘三定一保’管理模式,實施加密巡檢頻次、建立維修保養綠色通道等措施,高產氣井運轉時率保持在95%以上。”
在充分結合各區塊特點和集輸系統各節點所需最低溫度的基礎上,他們大力推行個性化低常溫集輸,形成了“一井一參數、一站一方案、一月一對策”的優化運行模式。建立能量優化示范區,積極開展集輸系統能量優化試驗,將重點由轉油站前移至生產井,并兼顧下游脫水站及污水站水處理需求,優化管理模式。目前,他們已對25座轉油站的2672口采出井建立了能量優化示范區,示范區內轉油站平均摻水溫度下降至41攝氏度。
強化生產保障高效運行
為盡量降低因天然氣處理裝置停機對集氣系統的影響,采油四廠完善天然氣集輸管網,先后新建3條調氣管道,實現大慶杏北開發區北部、中部和南部3個區域站間靈活調氣。加大管網維護力度,實施周期加注甲醇措施,變被動處理為主動預防,有效杜絕冬季輸氣管道凍堵停輸事故。
針對天然氣處理裝置故障停機的問題,他們建立了運行故障應急反應機制,進一步優化、量化各聯合站提溫運行、干氣調濕氣運行站數和生產參數,以及返輸干氣用量,變以往被動粗放運行為主動精準調整,有效平衡各區塊集氣壓力。4年來,大慶杏北天然氣集輸始終保持零放空,集氣系統始終保持創效運行。
為防止因偷盜及漏氣故障影響正常外輸,他們創新性采取了“停、降、調、改、治、巡”六字管理法,有效從源頭上消除了盜氣隱患,減少了生產過程天然氣的漏失。
做實雙向激勵降本增效
從2015年開始,大慶杏北建立了外輸天然氣超產獎勵政策,鼓勵多勞多得、優績優酬。他們將外輸天然氣商品量作為關鍵運行指標,并制定專項獎勵政策,把采油礦外輸商品氣量與成本掛鉤,有效發揮財務價值杠桿作用。
“4年來,我們礦外輸天然氣商品量累計超出計劃4500多萬立方米,兌現超產成本獎勵達600多萬元,不僅有效激發了全礦上下的工作熱情,也緩解了礦生產成本緊張的壓力。”大慶采油四廠一礦副礦長史亮說。據悉,自2015年以來,大慶杏北累計兌現超產成本獎勵2763萬元。
他們還建立返輸干氣成本節余獎勵政策。按照“節余留用、超支不補”原則,他們將廠控返輸干氣成本打包下放至礦大隊,按月發布各單位返輸干氣計劃和實際用量,并納入月度生產經營指標考核,對有節余用量費用的單位進行獎勵,進一步激勵各礦節氣控本。今年前11個月,大慶杏北返輸干氣消耗1.19億立方米,同比減少1313萬立方米。
近年來,大慶杏北天然氣生產能夠保持高位高效運行,得益于效益觀念的不斷增強,得益于上下的齊心協力,得益于管理模式的持續優化。今年,他們預計外輸氣商品氣量將達3.1億立方米歷史新高,返輸干氣用量將降至1.45億立方米。
責任編輯: 中國能源網