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勝利油田挖潛降耗

2012-01-11 09:45:38 中國化工報   作者: 趙華  

“十一五”以來,成本低、收效快的常規節能降耗技術在勝利油田已得到廣泛應用,留下的節能空間日益變小,節能降耗的潛力在哪里?中石化勝利油田發動職工眼睛向內,深挖潛力,積極引入合同能源管理,著力推動循環經濟,用取得的突出成績給出了答案。

潛力就在職工腦子里

“節能降耗的潛力就在職工腦子里。”勝利油田孤東采油廠節能辦公室主任李峰說,“只有職工將節能變成自覺行動,時刻想著優化參數、調整工藝、改進操作,節能降耗才水到渠成。”

李峰講了這樣一件事:2010年初,孤東采油廠集輸系統需要建一個氧化塘,勝利油田一家設計院拿出設計方案,工程概算上千萬元。但廠設備科一位技術人員看到圖紙后,反復驗證,發現多處設計富裕量很大,投入后勢必會“大馬拉小車”,浪費在所難免。最終,這位技術人員的建議被采納,修改后的圖紙經設計院最終審定認可。僅此一項節省投資200多萬元。

鑒于此,采油廠接著制定出臺節能降耗獎勵方案,只要員工提出的節能降耗方案得到認可并得以實施,就從節約能耗中提取一定比例獎勵本人。2011年,該廠共發放節能獎金12萬元。由此,職工節能降耗積極性大增。

如今,該廠各項能耗指標在勝利油田處于最先進水平。李峰感嘆:“廠大業大,節能降耗潛力也大。職工節能意識強,節能空間更大。”

合同能源管理效果初顯

2009年以來,勝利油田現河采油廠沒花錢買新設備,卻對200口油井進行了節能設備改造,200口油井平均綜合節電率達25%以上,年節電300余萬千瓦時。這是該廠應用合同能源管理取得的節能成果。

現河采油廠應用合同能源管理最大效果就是“合作共贏”。該廠實行合同能源管理過程中,甲乙雙方收益共享,風險共擔,與從前花錢買設備相比,確保了節能項目的實效。由廠家提供設備及配套技術,達不到電量和單耗下降的目的,作為甲方的采油廠不承擔任何費用。同時,設備的安裝維護均由廠家負責,提高了設備利用率。倘若設備出現問題,廠家第一時間維護,爭取了時間,把對生產的影響降到最低。最為關鍵的是,這樣不僅節能,而且節省資金。

由于設備配套合理了,油井參數優化了,不僅產油量沒有受到影響,而且使皮帶壽命延長,設備磨損降低,作業頻次明顯減少。采油站上的職工對此評價是:活干得少了,錢拿得多了。如今,合同能源管理正在被現河采油廠越來越多的下屬單位所接受。

循環經濟推動節能減排

面對成本不斷增加、缺少規模效益的現狀,勝利油田石化總廠通過走低能耗、高效率的循環經濟模式持續推動降本減排,取得了較好的經濟效益。2011年,該廠綜合能耗降到80.5千克標油/噸,創歷史最好成績。該廠把生產過程中產生的大量廢物,由“包袱”變成了企業發展的財富,實現了資源循環利用和產業良性互動。

在“油”上想辦法。“現在我們的加熱爐已經不燒燃料油了,取而代之的是裝置產生的瓦斯氣,每月可節省燃料油1000多噸。”石化總廠焦化車間主任張海瑩說。針對生產一方面需要大量燃料油,另一方面瓦斯氣白白浪費的現狀,該車間開展了回收利用攻關,建成了萬方氣柜回收裝置,通過制訂多部門瓦斯協調方案,鼓勵多燒瓦斯少用油。現在常減壓、動力、延遲焦化等主要裝置的瓦斯氣利用率明顯提高,原來火炬燒掉的瓦斯氣被用來替代燃料油,每年節省燃料油10960多噸。

在“水”上做文章。為了更合理地回收利用再生水源,石化總廠開發出一種特性陶瓷膜管對凝結水進行除油除鐵。經裝置處理后出來的凝結水直接可以作為鍋爐補水。2009年以來,該裝置已處理凝結水15萬噸。該廠還通過實施東生化池增設沉降段、增加外排污水回用等10多項工藝和設備改造,使外排水合格率能夠保持在96%以上,達到國家工業污水二類二級排放標準,部分指標達到一級標準。

在“汽”上下功夫。“工業風管網雖然都加了蒸汽保溫,但是我們每次放空都要等蒸汽排出后再關閉放空閥,這樣就節約了蒸汽。”負責工業風管網維護的空分車間職工郭宣斌說。焦化車間針對重油管線較多,伴熱線較多的實際,崗位職工群策群力,進行降低裝置伴熱蒸汽用量的攻關。成果實施后,每年可節約蒸汽2萬噸。




責任編輯: 中國能源網

標簽:勝利油田 挖潛 降耗