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吉林化企清潔生產換得生存空間

2012-09-28 17:01:29 中國化工報   作者: 趙淑玲  

9月20日,吉林石化污水處理異味治理項目投用已滿一個月。該項目通過采用組合式生物氧化處理設備,將煉油廠污水處理場3個污水池所散發出的異味氣體進行處理后通過煙囪高空排放,從而實現了達標排放,在改善大氣環境的同時,實現節能節水,成為吉林化企深入推進清潔生產的又一亮點。

吉林是重工業城市,也是東北老工業基地。近年來,面對高能耗、高污染的實際狀況,吉林化工企業加大清潔生產力度,通過技術改造、轉型升級、項目建設等綜合手段,達到節能、降耗、減排、增效的目的,在低碳發展的道路上邁出可喜一步。

吉林石化是吉林省較早開展清潔生產的化工企業。隨著時代發展和技術更新換代,“三高一低”制約了企業發展。為此,該公司在所有生產裝置中,大力實施清潔生產,通過強化過程控制,“三廢”排放得到有效遏制,能耗得到降低,同時也創造了可觀的經濟效益。

說到化工企業清潔生產,吉林石化總經理助理、安全環保處處長張春宇說,過去考慮對環境的影響時,是把注意力集中在污染物產生之后如何治理,而清潔生產則是要求把污染物消除在產生之前。

“通過持續開展清潔生產,我們工廠4年來,節能8486噸標煤,節水37萬噸,共創經濟效益3000多萬元。先后有乙烯、丁二烯等6套裝置通過了吉林省環保局清潔生產驗收,2套裝置通過了中國石油化工與銷售公司清潔生產審核驗收。”吉林石化有機合成廠負責人說。

不僅如此,通過排查,找準節能減排關鍵點大力實施治理,也是吉林石化清潔生產的有效手段。煉油過程中產生的各種余氣,過去只能通過火炬白白燒掉,不僅浪費了資源而且污染了環境。通過建設3萬立方米的干式氣柜,余氣得到了回收再利用,既減少了環境污染,又做到了節能降耗。乙二醇和環氧乙烷裝置循環氣中含有大量的二氧化碳,通過實施脫碳單元改造,每年可減排二氧化碳2萬噸,同時增創效益4000多萬元。

張春宇說:“公司60余套生產裝置陸續通過了吉林省清潔生產審核驗收,成為吉林省大力開展清潔生產的樣板。”

同樣是能耗、物耗大戶的吉林化纖集團,也把清潔生產作為降能耗、減排放的重要手段。該公司加強用能管理,采取技術上可行、經濟上合理以及環境和社會可以承受的措施,從能源生產到消費的各個環節,降低消耗、減少損失和污染物排放、制止浪費,有效、合理地利用能源,為公司又快又好發展奠定了基礎。

“十一五”期間,吉林化纖在治理廢氣廢水、高能耗問題上狠下功夫,建設“低碳型企業”取得了顯著成效。他們先后投入1.62億元,實施了廢水綜合處理再利用工程、長絲系統余熱回收再利用工程、黏膠生產工藝廢氣處理工程等節能減排項目。其中,污水生化系統改造項目被列入國家重大課題專項。這些舉措的實施,提高了企業對水資源的綜合利用率,有效減少了煤炭的消耗,年節約用水750萬噸、節約標準煤8000噸、減少COD排放270噸、減少SO2排放330噸。

“我們企業投資12.7萬元完成了用冷凝水代替加熱脫鹽水,經過濾后作為D510的補加水改造,完成后既節約了蒸汽又節約了脫鹽水。聚合釜夾套水系統改造投資45萬元,項目實施后,每小時節約蒸汽8噸。”吉林化纖下屬企業奇峰公司生產負責人安繼東說。

如果說,吉林石化和吉林化纖依靠實施清潔生產實現健康發展,那么吉林燃料乙醇公司,則更是依靠清潔生產提升了企業生存空間。

眾所周知,我國燃料行業需要國家補貼來維系生產,吉林燃料乙醇也不例外。為此,他們以清潔生產為抓手,降能耗、治污染,成為全國同行業的領跑者。

據該公司生產技術部部長劉霄介紹,通過實施反提高飼料回收率、濃醪發酵大生產試驗、消除塔盤堵塞提高乙醇產能、玉米油浸出等多項改造,玉米單耗下降400元/噸,在行業里創出最好水平。同時污水處理率達到100%,氨氮排放均低于國家一級排放標準。原料玉米轉化成燃料乙醇,同時副產玉米油和蛋白飼料,生產中產生的二氧化碳也被回收利用,實現了吃干榨盡。

“大力開展清潔生產,減輕了企業環保壓力,贏得了發展空間。目前我們瞄準纖維素制乙醇項目,力爭短時間有所突破,為我國能源替代開辟更多的途徑。”劉霄說。

“我們城市特點是偏化工。面對高能耗、高污染的實際狀況,這些龍頭化企履行社會責任,加大清潔生產力度,通過技術改造、轉型升級、項目建設等綜合手段,達到了節能、降耗、減排、增效的目的,為地方低碳發展遞交了滿意答卷。”吉林市石油化工局馬鐵峰說。




責任編輯: 中國能源網