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電煤消耗:每千瓦時下降一克

2009-11-23 17:11:13 國家電網報

        新疆伊犁第一火電廠以燃煤成本、生產運行、設備檢修為重點,開展了一系列降低煤耗活動,實現了——


  “1~10月,廠入爐燃煤的低位發熱量不斷提高,供電煤耗同比下降1克/千瓦時,大大降低了發電成本。”11月16日,伊犁第一火電廠生技科科長王輝告訴筆者。


  加大燃煤管理力度,努力降低燃煤成本


  今年,伊犁第一火電廠發電任務很重,各項支出比較緊張,僅燃煤一項就占了火力發電成本的70%。該廠緊緊抓住燃煤成本這個關鍵,建立有效的協調機制、科學的考核機制和完善的監督機制,不斷降低采購成本。


  該廠煤場負責人沙慶毅告訴筆者,他們每天都對進煤質量進行檢查。一旦發現煤中石頭、黃土、水分含量超標,便及時反饋給生技科,防止入廠煤質變化大,影響鍋爐燃燒。


  “燃煤的合理堆放,對降低燃煤成本非常重要。一年四季,不管刮風下雨,我們運行值四個推煤機手每天都要對煤塊進行平整、分層、壓實。”燃料分場哈薩克族推煤機手艾賽提介紹說,這樣做是為了防止存煤發生自燃、風化、揚塵。此外,燃料分場的工作人員還定期檢測存煤的溫度和濕度,保證煤堆局部溫度保持在50攝氏度以下,并及時使用煤場噴淋設施對存煤灑水,保證煤場濕度。這些過程一個都不能少。


  為進一步規范燃煤管理基礎性工作,該廠制定了燃煤采購管理流程,按燃煤采購計劃,隨時檢查各礦點不同時期的出煤質量,及時調整購煤量。同時,還積極了解同類發電廠燃煤成本情況和煤炭供應情況,包括標煤價格、煤質發熱量、計劃和調運、煤耗等。該廠副廠長江勝說:“目前,廠里只與四家煤價較低的混合煤質礦簽訂了供貨合同。今年,為廠里供煤的煤礦由去年的十個減少到七個。”


  強化機組管理,優化運行方式


  作為新疆伊犁州最大的熱電聯產企業,伊犁第一火電廠在單臺鍋爐容量小,設備逐漸老化,鍋爐不能完全出力,鍋爐自動控制水平低等不利因素的影響下,多措并舉,合理安排機組運行方式。


  11月16日,筆者在熱化分場看到,該廠員工在確保鍋爐供水的前提下,勤調整、勤檢查,嚴格執行鍋爐定期排污制度,改善水質,減少汽水損失。一方面加強運行工況監控,定期檢查鍋爐燃燒情況,防止堆煤;另一方面保持各項運行參數達到規程要求,對運行鍋爐灰渣可燃物含量超過30%的灰渣再運至煤場進行二次摻燒,提高鍋爐的熱能轉換效率。


  在電氣主控室,值班員目不離控制屏,認真監盤,精心操作,不斷加強發電機有功、無功功率,頻率、電壓、功率因數運行監視。一旦發現參數不在合格范圍,及時聯系調度、鍋爐、汽機值班員,以保證參數在規程規定范圍內運行,發電機機組實現經濟運行。在開、停機時,根據主蒸汽溫度及時調整高壓疏水管道、高壓給水管道,減少能量損失。


  運行四值值長艾拜告訴筆者,廠里開展運行小指標競賽與經濟活動分析,對指標完成情況進行及時跟蹤分析,大大提高了各部門間的溝通、協調,提高了對指標的管控能力。


  王輝說:“通過科學的運行方式,廠里各項指標都取得了不錯的成績,確保了機組經濟穩定健康運行。”


  加強設備檢修,挖掘節能潛力


  伊犁第一火電廠員工在設備檢修時,嚴格執行現場作業指導書。通過檢修,挖掘節能潛力,有力推動了技術改造與革新,提高了機組整體經濟性。


  該廠7號、8號汽輪發電機汽耗率指標偏高。檢修人員更換了這兩個機組的隔板部分高低壓軸封,換裝了新式的TK接點接觸式軸封,最大限度消除了軸封漏汽損失。檢修人員還對8號機組的動葉片和隔板進行了除垢和清洗,提高了熱經濟性,降低了運行汽耗率。


  今年,該廠在機組全停期間,對鍋爐的給水系統進行了改造,連通了10號鍋爐給水熱母管與11號鍋爐給水系統,提高了鍋爐的使用效率。在采用水法泡焦對鍋爐省煤器進行檢修后,8號鍋爐少開、停爐6次,引風機少開84小時,節約了廠用電和燃煤。
 




責任編輯: 江曉蓓

標簽:一克 消耗