有這樣一個班組,把為原煤生產保駕護航為目的,無論是機電設備安裝,還是機電設備維護,都是響當當頂呱呱;有這樣一個集體,他們安全責任高于天、按章操作嚴把關,連續安全生產5700天以上。這就是冀中能源峰峰集團孫莊采礦公司采煤區機電班組。
安裝設備他們艱苦鏖戰
2016年初,為提高回采機械化程度,達到穩產高效目的,孫莊采礦公司決定在12654工作面新上薄煤綜采工藝。但是,由于12654工作面之前是按照高檔普采標準設計的,巷道規格小、運料巷拐彎多、運輸戰線長。為保質保量如期完成安裝任務,該班組成員在曾獲集團公司10大杰出青年稱號的班長周秀家帶領下,打響了一場安裝薄煤綜采設備攻堅戰。
薄煤綜采機組由于支架超重超長,并且巷道狹窄、無法通過,他們就在井上把支架拆解后,運到井下工作面再進行組裝,對于不能拆卸的機組開關、變壓器等大型部件,需要在工作面每隔40米開辟一個15米長的設備硐室,還要在1200米的運輸巷安裝一部無極繩普軌卡軌車。為加快進度趕工期,他們人拉肩扛、汗流浹背,處處激蕩著勞動的號子。那一段時間,大家升井后每個人的衣服都能擰出水來,但一想到薄煤機組正式運轉后將為礦井穩產高效打下堅實基礎,大家就覺得付出再大也值。經過艱苦鏖戰,他們保質保量完成了ZY3300/07/.3掩護式支架42架、MG160/360-BWD雙滾筒采煤機一臺、膠帶輸送機6部、刮板輸送機3部的安裝任務,原定一個多月的安裝任務,他們僅用25天就完成了,并實現了一次試運行成功。那一刻,隨著薄煤綜采割煤的轟鳴聲,大家的心頓時醉了,
服務生產他們任勞任怨
薄煤機組投入運行以來,隨著機組的不斷推進,機電班要不斷地維修、增加支架,縮短皮帶、鋪設溜子,如今工作面從初采時的42架支架已增加到80余架;無極繩普軌卡軌車、運輸皮帶每7天就要前移幾十米,加之機組過斷層多,支架返修率高,工序復雜、工作量大,全體班組成員不懼苦累,周而復始地重復著繁重的安裝維護工作。為防范機電事故,該班組每天進行一次安全隱患漏洞查找,通過班組成員互查、班長警示,班前、班中、班后三時段重點排查復查等一系列舉措,強化了現場安全環境控制。薄煤綜采投入使用以來,杜絕了影響生產半小時以上事故。該區新上薄煤綜采工藝以來,小班單產水平不斷被刷新,最高創下一個班割5刀、推進度2.5米、月推進100米以上的最好成績,工效較之前的高檔普采工藝提高了2至3倍,人均生產能力達到36噸/工。綜采生產工經常說,沒有機電工為我們創造好的條件,我們也取得不了今天的成績啊!
修舊利廢他們創效多多
日常工作中,該區機電班組通過利用職工創新工作室、職工微信平臺等多種方式開展班組創新交流,想方設法為區隊創效益。
該區12463工作面受斷層影響,采煤機組在通過斷層時阻力大增,滾筒保險軸損壞頻繁。為攻克這個頑癥,使折斷的保險軸能夠重復使用,班長周秀家組組織班組人員集思廣益,通過計算花鍵的開口位置與保險軸的工作強度關系,嘗試在折斷的保險軸原花鍵里端85mm處重新設計花鍵。通過多次的現場試驗,成功將機組損壞的保險軸經過二次加工,不僅制作出保險軸成品,而且提高了保險軸的強度,由平均每天使用4根保險軸縮短到平均3天用1根,已節省購買保險軸120根,節約材料費18萬元以上。今年5月份,為節約用電量,該班組在12401地區通過對溜子道二部、三部溜子的地勢進行現場坡度測量,計算溜子的最大運輸負荷,嘗試由2臺40KW的溜子合并成1臺40KW的溜子,合并后,設備不僅能夠滿足正常運轉,每天還可節約電量480KW,每月創效1.7萬元。
責任編輯: 張磊